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    他这“一较真”,给车间省下八万元

    来源:{getone name="zzc/xinwenwang"/}2026-04-23 17:04:14

    “刘哥,你这一较真儿,给车间省了8万多呐!”4月15日17时,吉林石化合成树脂(碳纤维)厂第二ABS装置2PBL单元内,员工邱冬对着班长刘彦宾一挑大拇指。刘彦宾笑了笑:“我就是怕你们操作不熟练,退料不干净,浪费了可惜。”

    就在刚刚,16时40分,装置顺利回收丁二烯物料5.6吨,省下8万多元,废气排放降到了零。

    4月中旬,第二ABS装置即将进行短停检修。4月7日,检修方案发到班组,班长刘彦宾有个习惯:再熟悉的活儿,也要从头翻一遍。当翻到“丁二烯储罐退料”时,他停住了,方案里写着,回收丁二烯输送泵到碱洗罐之间的管线、碱洗罐、水洗罐——这三段里的剩余物料,方案里只说了一句“按常规操作”处理。

    在一线干了十几年,他太清楚“常规操作”意味着什么——没有细化的步骤,全凭个人经验。老师傅做得好,可班里还有年轻人,万一退不干净,物料要么浪费,要么排到火炬烧掉。

    刘彦宾越想越不踏实,他戴上安全帽直奔现场,从回收泵开始,一根管线一根管线地捋,一个阀门一个阀门地确认。物料从哪来、到哪去、经过几个罐、液位怎么控?全在本子上记下来。

    那几天,同事发现他有点“魔怔”——吃饭时对着本子写写画画,下班了蹲在现场发呆。有人问他想什么,他说:“我得琢磨出一套准谱,让谁去操作都能退得干净,物料不能糊里糊涂浪费掉。”

    几天后,他真拿出了一套办法:用脱盐水分段顶料——先顶管线,再顶碱洗罐,最后顶水洗罐。液位精准控制,一段一段推,一段一段收,最后全部送回丁二烯储罐,一滴不浪费。

    他把流程模拟了一遍,又和班组员工一起推演,确认每一步都走得通。然后找到车间技术员:“我琢磨了个法子,比‘常规操作’靠谱,你看看行不行。”

    技术员听了刘彦宾的想法,又跟他去现场走了一趟,拍了拍他的肩膀:“就按你的想法来!”

    4月15日,按照这套明确的操作步骤,退料一次成功。

    8万多元,5.6吨物料,听着就是几个数字,可这背后,是刘彦宾在别人觉得“差不多得了”的地方偏偏不肯松手——他怕年轻人退不干净,怕浪费,怕污染,硬是自己趴在现场,一根管线一根管线地琢磨了7天,把那8万多块钱一点点抠了出来。(工人日报客户端记者 彭冰 通讯员 田丰华 陶琦)

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